經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年多的觀察運(yùn)行,燕山石化瓦斯脫硫裝置3號(hào)、4號(hào)瓦斯壓縮機(jī)目前運(yùn)行平穩(wěn),潤(rùn)滑效果良好,標(biāo)志著潤(rùn)滑油國(guó)產(chǎn)化取得成功。
瓦斯脫硫裝置用于收集產(chǎn)氣裝置瓦斯氣,經(jīng)脫硫加壓后送至高壓瓦斯管網(wǎng),供煉油系統(tǒng)各裝置使用,分為瓦斯加壓系統(tǒng)、燃放系統(tǒng)和回收系統(tǒng)三部分,瓦斯壓縮量達(dá)5000 標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)。該裝置3號(hào)、4號(hào)瓦斯壓縮機(jī)為美國(guó)產(chǎn)油氣混合型螺桿壓縮機(jī),電動(dòng)潤(rùn)滑泵用于將氣柜中抽出的低壓瓦斯氣進(jìn)行加壓,對(duì)于平衡高壓瓦斯官網(wǎng)壓力具有重要作用。
該機(jī)組自建立以來(lái),一直使用美國(guó)產(chǎn)進(jìn)口潤(rùn)滑油,期間選用過(guò)國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油代替,但發(fā)生抱軸事故。2011年4月,4號(hào)壓縮機(jī)由于濾芯質(zhì)量問(wèn)題大量損失潤(rùn)滑油,在更換新電動(dòng)潤(rùn)滑泵濾芯后得以解決。但壓縮機(jī)在此類非正常運(yùn)行期間,潤(rùn)滑油成本過(guò)高,購(gòu)油周期過(guò)長(zhǎng)。因此,燕山石化經(jīng)過(guò)縝密研究,最終決定再度選用國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油,進(jìn)一步降低潤(rùn)滑設(shè)備生產(chǎn)成本。
2011年6月起,該裝置選用國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油代替進(jìn)口,并且觀察運(yùn)行效果。在試用階段,潤(rùn)滑設(shè)備技術(shù)人員認(rèn)真監(jiān)測(cè)壓縮機(jī)運(yùn)行狀況,嚴(yán)謹(jǐn)評(píng)估其運(yùn)行效果。
一年多時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行證明,國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油可以替代進(jìn)口潤(rùn)滑油作為常用潤(rùn)滑油使用,螺桿壓縮機(jī)潤(rùn)滑油國(guó)產(chǎn)化獲得成功。該舉措進(jìn)一步提高了裝置節(jié)能降耗水平,縮短了購(gòu)油時(shí)間,為同類大型電動(dòng)潤(rùn)滑泵機(jī)組潤(rùn)滑油國(guó)產(chǎn)化進(jìn)行了有益的探索與嘗試。
與此同時(shí),潤(rùn)滑油國(guó)產(chǎn)化后,潤(rùn)滑油的采購(gòu)成本降幅高達(dá)81.77%。在機(jī)組正常運(yùn)行情況下,每年可節(jié)省此項(xiàng)費(fèi)用約98萬(wàn)元。 |